今年以来,板材热连轧厂以过程精细控制为核心,以重点项目技术攻关为手段,成功破解精轧异物缺陷难题,全面有序推进产品质量提升。1-5月精轧异物降级品率月均达0.046%,较目标值再降42.5%,年预计节约成本超百万元。
针对油泥状、丝状及块状异物等质量痛点,该厂深化精益管理与技术革新,开展精益课题攻关,通过缺陷TOP项跟踪以及5WHY问题分析法等方式,逐一攻破问题痛点,实施差异化技术攻坚。1700生产线通过优化F1导尺控制方式,降低衬板与带钢摩擦,有效解决导向轮磨损及导尺晃动问题。同步深度清理过钢通道,增设机架防护遮挡,封堵F6入口挡水板工艺孔强化除尘。停用球墨铸铁衬板,打磨导尺棱边降低硬度,从源头杜绝带钢刮蹭拉丝。
2300生产线落实双基管理要求,强化基础管理,建立氯离子周检机制,15日周期清理锈蚀设备并加密防护,将水除尘改造为水雾除尘,加装管路过滤器,升级塑烧板除尘系统。同时,狠抓基层管理,落实机制执行,精准控制导尺托架焊接限位块间隙,更换U型滑板,创新改造衬板螺栓孔位置,消除刮蹭隐患。
通过一系列精准施策,板材热连轧厂实现了思维上的精益革新炒股配资开户平台,通过建立标准化机制和强化基层落实,实现了双基工作的管理提升,不仅攻克了长期困扰的质量难题,更通过管理理念升级与技术体系革新,构建起全流程质量管控新模式,为企业高质量发展注入强劲动能。
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